牵引机是电力架线施工的核心设备,牵引机的磨轮上缠绕钢丝绳,通过磨轮转动拉拽钢丝绳实现导线的张力展放。然而在以往的施工中,磨轮在运转中有时会发生“跑线”故障。在工作状态下,磨轮上的钢丝绳承载的牵引力很大,一旦发生“跑线”,轻则可能对设备造成损伤,需停工处理,重则会对沿线路人员及公共财产造成损害,甚至造成重大施工事故。
北京送变电公司“机电技术”QC小组的组员们决心解决这个问题。经过深入分析,组员们发现钢丝绳跳槽是牵引机磨轮“跑线”率高的症结所在。如果把这个问题解决了,“跑线”率至少可以降低7成。
然而要解决跳槽的问题,还要找出跳槽的原因。他们先后排除了钢丝绳过粗、钢丝绳保养不到位、人员缺乏安全和技能培训、钢丝绳防扭性差等多个原因,最后把导致跳槽的原因锁定在磨轮设计不合理上。经过细致入微的观察,他们发现:在工作状态下,钢丝绳在经过磨轮的过程中经常会产生轻微跳动。当钢丝绳承载拉力较大或钢丝绳较粗时,跳动会加剧,而磨轮边槽与轮边的设计距离较窄,也没有任何防护措施,这就导致了钢丝绳跳出磨轮边槽的隐患。
原因找到了,用什么方法来解决呢?组员们集思广益,提出了各种解决方案,比如在保留磨轮原设计的基础上,加宽磨轮槽边距;原磨轮整体宽度不变,减少磨轮轮槽数量,增大磨轮槽边距等,但这些方案或因为改动太大或由于成本过高,最后都被放弃了。最终,在磨轮外侧加装防跳槽挡板的方案获得了大家的一致赞同。
这个方案不需要改变磨轮结构和整体尺寸,只需设计一个防跳槽挡板,加装在磨轮外侧,避免磨轮外侧钢丝绳跳槽情况。不仅改动小、费用低,最关键的是简便实用效果好。
通过在工程现场实际应用,小组发明的防跳槽挡板有效地避免了磨轮上钢丝绳跳槽情况的发生。防跳槽挡板的安装也没有对设备正常运行造成影响,同时拆卸方便,不影响磨轮的维修保养。
如今,北京送变电公司的40台牵引机上都已经用上了这个小发明,将磨轮“跑线”带来的安全隐患降到了最低,很大程度上提高了工效。