ZPG型过滤机存在的问题及改进措施
包钢选矿厂以白云鄂博矿为原料,由苏联选矿设计院负责原设计。经多年改进,现已形成三种工艺流程并存的方式,即氧化矿:弱磁一强磁一反浮选;磁铁矿:弱磁一反浮选;再磨矿一弱磁一细筛。由于白云鄂博矿石种类繁多,化学成分复杂,属多金属共生矿床,嵌布粒度细,故铁精矿粒度较细(-o.074mm占92 010以上),反浮选过程捕收剂用GE-28,调整剂用水玻璃,矿浆黏性大、温度低,脱水有一定困难。自1965年包钢选矿厂建厂投产以来,近40年,选矿厂铁精矿过滤一直使用的是40 m-筒型内滤式真空过滤机。随着高炉对精矿的要求越来越高,磨矿粒度越来越细,40 m2筒型内滤式真空过滤机暴露出来的缺陷日益明显,已经不能很好地适应生产的需要,如维修量太大,故障率高,精矿水分波动,过滤效率降低等,因此需要进行改进。为此,锤式粉碎机采用ZPG_72m2盘式真空过滤机代替内滤式真空过滤机。设备安装后,工业试验前期技术指标并不理想,精矿水分虽有所降低,过滤效率却低于40m2筒型内滤式真空过滤机的效率,针对暴露出的问题,在调试过程中进行了如下改进。
真空量、吹风量重新配制。ZPG-72m2盘式真空过滤机原设计是单独供给真空、单独供给压缩空气的,而包钢选矿厂过滤工序,不论是真空,还是压缩空气都是集中供给的。ZPG_72m2盘式真空过滤机所需的真空量为:5100m3/h,2台即为l0200m3h,远远大于3台40m2筒型内滤式真空过滤机所需的真空量6000m3/h。为保证ZPG-72m2盘式真空过滤机所需的真空度,必须增加真空泵设备的运转台数,造成能耗的大幅度增加。同时,该厂矿浆性质有别于其他选矿厂,矿浆粒度细、药剂量多、黏度大,原厂家配置吹风风量、风压无法使滤饼正常卸落,多半落入矿槽重复过滤,过滤效率较低。为此,车间进行管网改造,为ZPG_72m2盘式真空过滤机配置了单独的真空管线和压缩空气管线,安装风包,并配置专用的真空泵和鼓风机,给料机单独供给真空和吹风。同时针对滤扇上吹风风量较小、滤布鼓不起来的问题,对分配盘进行改进,将吹风区扩大并稍有提前。导料及卸料装置改进。该机采用塑料刮板和反吹风联合卸料方式。因刮板作用易造成滤布严重磨损,故仅利用反吹风卸料,刮板只起导料作用。针对刮料板调节难度大、卸料刮布的问题,先后进行了多次改进。先由固定式刮料板改为可调式刮料板,且将上部安装软胶皮,由岗位对刮料板与滤盘间距进行调整。试验中发现矿卸落时易将刮料板砸松,调节比较繁琐,若发现不及时,刮料板翻个,会造成滤布严重刮坏。经反复试验,最终确定将刮料板位置下移,放于滤扇吹风区下方,吹风时滤饼沿抛物线下落,刮料板只起到接料作用即可。为防止快速磨损,将刮料板改为白钢材质。