烧结厂铁精矿过滤工艺有新突破
东鞍山铁矿石属细粒浸染铁矿石,难磨难选。需经细磨后才能单体解离,原采用脂肪酸类捕收剂正浮选选别工艺,选别后的铁精矿具有“细、泥、黏”的特性,难沉降难过滤,虽经三段浓缩两段过滤处理,滤后精矿水分仍为13%~15%,烧结前需添加于瓦斯灰处理,既造成了周边环境污染,又影响了烧结矿品质,同时浓密机溢流超标排放,污染河流,每年铁精矿流失达3万t。东鞍山烧结厂铁精矿过滤成为选矿界的难题,直接影响东鞍山烧结厂的生存和发展,国内外多家科研机构先后采用多种设备及工艺,浮选机试图有所突破,但均未在生产中被采用。陶瓷过滤机和TCW-12型过滤机的过滤工艺流程。
改扩建前,TCW-12型过滤机在主厂房内,浮选精矿经磁选机脱水,直接给入过滤机。因矿石性质、给矿量等因素不稳定,导致给人TCW-12型过滤机的矿量不稳。矿量大时,因处理能力受限,溢流量大,不仅增加了劳动强度,而且造成金属流失。改扩建后,脱水后的浮选精矿由泵异地输送到球团厂。分矿箱、事故池都能缓解矿量大给过滤机带来的压力,使给人过滤机的矿量稳定,不会跑矿。同时大大降低了劳动强度。新过滤工艺完善、优化、适应能力强;旧过滤工艺简单、适应能力差。
TCW-12型过滤机指标为2003年年平均值,碎石机厂家故P30/10-C型陶瓷过滤机也采用2003年上半年平均值。P30/10-C型陶瓷过滤机各项作业指标均明显好于TCW-12型过滤机,实现了滤饼水分小于7%,利用系数达到0.8以上的突破。经过技术经济分析每年节省电费88. 45万元,节省运费60万元。