水分超标是困扰生产的重要因素
鲁南矿业公司自建矿以来,一直使用TCW-12型过滤机,该机型号的缺点是处理能力小、耗电量大、滤布空隙大。由于矿石系鞍山式沉积变质贫磁铁矿,原矿品位低,单体分离较难,决定工艺流程为阶段磨矿阶段选别。经三段磨矿后,铁精矿粉-0.074mm占93%,粒度很细。过滤中细粒矿粉被过滤介质的丝织物束缚,附着于滤布上,导致滤布的透气性差;久则堵塞滤布,使过滤效果变差,处理能力下降。特别是2003年应用反浮选以来,使用多种药剂,矿浆显碱性、黏滞,浮选机滤布束缚矿粉的能力也随之增强,过滤效果更差。过滤机处理能力跟不上,过滤水分超标,是困扰生产的重要因素。为达标必须频繁更换滤布,造成停机,成本急剧上升。
陶瓷片在开始下一循环前,被高位水池的滤液水反冲洗(3~5s)。反冲洗水(0.5~0. 8Pa)经过滤、减压和恒压系统达到恒压,再经分配阀进入陶瓷板内,经毛细管向外流动,以清除残留的滤饼和疏通微孔。运行一段时间,陶瓷板面和内部会积聚一定反冲洗水难以清洗的固体物,必须启动清洗系统(酸洗和超声波清洗,通常两者同步进行)。放空槽内矿浆,注满水同时加入草酸或硝酸,酸液通过微孔到达陶瓷板面,清除微孔内不溶性氟化物和其他矿物;为高效、快捷清洗并节约化学药剂,弥补化学清洗不足,超声波清洗系统可进一步清除陶瓷板面顽固附着物。陶瓷过滤机的外形图和工作原理。
通常,该类机滤饼水分在12%以下,河南球磨机产能在450kg/( m2.h)以上。陶瓷板随给矿浓度增大,产能增大,水分升高,浓度不低于57%,产能增幅明显。滤饼水分显著低于传统真空过滤机,滤液含固量在5 x10 -4%以下,减少了超细颗粒在脱水流程中的循环量,有利于提高回水利用率和优化粒级组成。其具有分离速率高(过滤速度快、产能高)、分离精度高(滤液含固低、滤饼水分低)、运行效率高(易于实现自动化、连续性、节能)的特点。进过研究,鲁南矿业公司采用P30/10-C型陶瓷过滤机代替原有TCW-12型过滤机。